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振动给料机的振动电机发热原因分析

作者:立友机械 时间:2023/5/7 17:10:34 次浏览

  一、振动给料机的振动电机发热故障

  移动式反击破碎站在工作2h后,振动给料机的振动电机表面温度达到100℃以上,频繁触发热敏电阻保护继电器报警,导致移动破碎站停机保护,现开展故障分析研究并提出解决措施,以下对此作一介绍。

  二、故障排查及原因分析

  2.1 振动电机检查

  (1)现场检查振动电机累计运行956h。2台电机安装情况良好,未发现底脚紧固螺栓松动现象。

  (2)打开偏心块保护罩,发现没有粉尘进入。手盘振动电机偏心块,转轴转动灵活,盘动过程中无呆滞及异响等不良情况,偏心块转动对称度良好。此外,也没有发现润滑油脂缺乏。

  (3)打开振动电机接线盒,发现接线正常,不缺相。测量三相线电阻,电阻值相互平衡且符合要求。测量对地绝缘电阻,阻值≥550MΩ,满足要求。

  (4)由于现场不具备深度检查条件,但通过上述检查,可以初步排除振动电机故障。

  2.2 使用工况排查

  按业主正常的生产模式进行工作,对移动破碎站尤其是振动电机进行跟踪检查。工作期间,我们发现多次出现下述循环现象:

  当反击破的一腔、二腔反击板振动频繁且幅度较大时,反击破电流值由额定电流的50%上升到72%,控制系统反馈信号给振动给料降低给料速度。振动给料机频率由40Hz降低到30Hz左右,物料运动速度降低,料仓料位持续走高,导致振动给料机弹簧压缩过度,振幅由8mm降低到5mm。但此时上料钩机工作平台较低导致司机没有发现料仓料位情况,仍然持续上料,致使料仓满仓,振动电机出现过流现象。由于振动给料机降低了给料速度,反击破恢复正常后,控制系统反馈信号给振动给料机提速。由于料仓已经满仓,远超振动给料机负载能力,弹簧由过度压缩到恢复正常所需时间较长,导致振动给料机给料提速时间和振动电机过流时间也相应的延长了。

  振动电机运行电流与振动给料机的装载量成正比关系。当振动给料机满仓时,总电流基本都在16~19A之间;当料仓料位在满仓的2/3时,总电流就会回落到13A以下;当物料料位在满仓的112时,总电流能降到12A以下。

  每次过流时间基本在2~5min。最长的一次过流时间达到11min,其中16~19A情况下持续了将近9min(单台电机额定电流为6.92A),远超额定值。工作1.5h后,电机最高温度达到81℃,已接近报警温度。

  此外,在移动破碎工作0.5h左右后,预筛分机上层筛板已被泥沙完全封堵。停机检查,发现一腔、二腔反击板已经完全沾满泥沙。

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